火电厂节能环保(火电厂节能环保工作总结)
燃煤电厂烟尘超低排放技术研究现状及发展?
燃煤机组超低排放改造进展迅速,据统计,2015年全国已完成超低排放改造量约4×10^8kW,2016年计划实施超低排放改造约6×10^8kW。在众多超低改造工程中,烟尘达标排放改造难度最大。
近几年我国低低温电除尘器技术也有较大发展,低低温静电除尘器与电厂热力系统及脱硫系统结合,具有综合节能、节水、环保的效果,并能满足燃中、低灰分煤条件下国家环保排放标准的粉尘控制要求。
新的环保政策要求燃煤电厂烟尘排放浓度低于5mg/Nm3以达到超低排放标准。为达到这一标准,黑龙江某燃煤电厂对3号机组采用不同技术路线进行超低排放改造,并对改造后的设备进行性能试验。本文对不同改造路线的技术原理及特点进行分析,并报告了试验结果。
电厂节能的有效措施?
降低排渣量和排渣温度的主要措施:控制排渣量和排渣温度。由此可见,通过提高锅炉燃烧效率来节能减排的潜力很大。加强灰渣综合利用 应该根据电厂所在区域的具体特点,制定符合自身情况的灰渣综合利用方案,灰渣综合利用不但可以提高资源综合利用效率,还可以减少灰渣排放造成环境压力。
变压器方面:合理选用变压器,尽量选择节能低损耗产品;减少空载运行变压器数量。电动机方面:合理选择电动机台数、功率和电压等级,尽量选择高效产品。控制调速方面:合理选择电动机的启动措施和调速措施,例如采取变频调速等。照明方面:合理选择节能照明及控制设备。
加强维护——采用更先进、更科学的维护设备和技术降低损耗,减少耗能设备的损耗,降低耗能设备的维护成本,从而有效降低企业的能耗支出。安装节能器——降低能耗,安装变频器,通过改变电机转速、软启动等技术手段,达到节能的目的。适用于风机、水泵等负载变化频繁、无恒速要求的场合。
机组大容量辅机和低压厂用变接入6KV 系统,低压供电方式采用PC/MCC方式,两台机组设一台高压启动备用变压器。 降低厂用电率的具体措施 厂用电率的决定因素有多个,辅机电动机的耗电量对厂用电率起着决定性的作用,同时合理调整、运行方式优化、节能改岁搏造同样影响着厂用电率。
将煤质分析报告提前交到运行人员的手里,使运行人员能够及时进行燃烧调整,提高燃烧的安全性和经济性。1控制入炉煤湿度。煤的含水量过大,不但要降低炉膛温度,减少有效热的利用,而且还会造成排烟热损失的增加(因排烟容积增加)。燃料含水量每增加1%,热效率便要降低0.1%。
火电厂环保设施节能技术
采用新型无油技术,例如等离子点火技术和少油点火技术。 对送风机、吸风机、一次风机等动力设备进行变频改造。实践证明,使用性能较好的变频器不仅可以提高可靠性,还可以使风机节电率达到40%~60%。大型变频器的每千瓦费用约为1000元。
使用新型的无油技术,如等离子点火技术、少油点火技术等。对送风机、吸风机、一次风机等动力进行变频改造。实践证明,采用性能较好的变频器不但可靠性高,而且风机节电率可达40%~60%。大型变频器基本上每千瓦费用为1000元。
由于2015年下半年电除尘及脱硫脱硝综合改造,新增了大量耗能设备,厂用电率又有所上升,随着国家节能减排政策的不断深化,作为发电企业,应该积极响应国家政策,将降低厂用电率作为一个长期的课题来研究。
在锅炉补给水除盐处理方面,混床仍发挥着不可替代的作用,而混床本身的发展主要体现在两个方面:环保与节能。
华能上安电厂在发展壮大的过程中,始终将节能环保作为重要战略,致力于技术改造和创新。三期新建的2×600MW机组采用了国内首次的直接空冷技术,与传统湿冷机组相比,每度电节水可达3千克,每年节省用水量超过1000万吨,为水资源匮乏地区的燃煤电站建设提供了环保范例。
针对国家新环保法及火电厂大气污染物排放新标准的颁布和实施,火电厂环保设施的节能减排升级改造工作势在必行。本文就火电厂脱硝全负荷运行改造技术路线进行讨论,为脱硝改造提供技术参考。